項目名稱:化肥廠含鹽廢水處理案例
蒸發(fā)器類型:三效蒸發(fā)器
設備規(guī)格:蒸發(fā)量7T/H
化肥廠含鹽廢水處理案例概述:
本項目為某化肥廠的廢水處理項目,設計廢水處理量為7m³/h,要求裝置的運行能力可以適應 40%-120%的進料量變化。廢水中陰離子氯離子,陽離子根據(jù)客戶提供的鈉離子,根據(jù)分子量計算可知廢水中的氯化鈉含量約為2.1%,濃度低,考慮先采用濃縮后結晶工藝。
化肥廠含鹽廢水處理案例項目工藝選擇:
通過對濃鹽水的成分進行分析,決定采用先將濃鹽水進行濃縮,將廢水中的含鹽量提高,然后進入末效結晶系統(tǒng),繼續(xù)蒸發(fā)濃縮至飽和濃度,進入分離系統(tǒng)和包裝系統(tǒng)。
化肥廠含鹽廢水處理案例工藝流程:
工藝流程為:進料池→預熱器→一效蒸發(fā)→二效蒸發(fā)→三效結晶→離心機
對于化肥廠含鹽廢水處理設備的材料選擇至關重要,直接影響裝置的使用年限和可靠性??紤]到原料中氯離子對于不銹鋼的腐蝕嚴重,康景輝為其選擇鈦材的板片和換熱管,對于其他部分裝備、管道、閥門燈選用316L、304、2205等材質。
化肥廠含鹽廢水處理案例工藝說明:
化肥的熱源為蒸汽,物料經(jīng)過預熱器,將物料溫度提升至設計溫度,進入一效蒸發(fā)器,一效蒸發(fā)器的熱源為蒸汽,對一效物料進行加熱,物料在一效分離器內進行氣液分離,產(chǎn)生二次蒸汽,進入二效蒸發(fā)器作為熱源加熱二效物料,物料在二效分離器內進行氣液分離,產(chǎn)生二次蒸汽,進入三效結晶蒸發(fā)器作為熱源加熱物料,物料在結晶器內進行氣液分離,產(chǎn)生二次蒸汽進入冷凝器冷卻。各效產(chǎn)生的冷凝水混合后進入預熱器,對物料進行預熱,大大降低了預熱蒸汽用量。
化工廠含鹽廢水處理案例采用的三效蒸發(fā)結晶器是一效、二效板式蒸發(fā)器,三效管式蒸發(fā)器的管板結合工藝形式,前期物料濃度低,采用板式蒸發(fā)器,可以利用板式蒸發(fā)器的高傳熱效率,快速將物料含鹽量提升。物料濃度提升,堵塞蒸發(fā)器的可能性增加,因此三效結晶選用管式蒸發(fā)器,同時增加大流量強制循環(huán)泵,使管式蒸發(fā)器中的物料流速達到2m/s以上, 大大提升了傳熱效率。
由于換熱關內物料流速高,對于關內結晶的鹽附著物也起到了一種沖刷作用,大大降低了管式蒸發(fā)器換熱管的結垢。
化肥含鹽廢水三效蒸發(fā)結晶器在各效分離器二次汽出口均增加一個二次分離器,并在分離器頂部增加絲網(wǎng)除沫器和清洗噴頭,大大提升了氣液分利率,杜絕了霧沫夾帶現(xiàn)象的產(chǎn)生,二次冷凝水的回水標準遠高于業(yè)主要求,可直接用于下一工藝段用水。
三效蒸發(fā)結晶器設置了一臺帶攪拌的增稠器,可容納物料量為5立方,在三效結晶器中物料達到飽和濃度時,可將物料打入增稠器中進行攪拌,在攪拌降溫過程中,結晶鹽逐漸增長,達到出料離心要求。此種工藝降低了結晶器中存儲物料的濃度,將其晶體生長過程轉移,降低了結晶器和蒸發(fā)器的結垢和阻塞可能性。
化肥含鹽廢水三效蒸發(fā)結晶器調試過程順利,由于物料初始濃度過低,連續(xù)開機72 小時后,開啟出料泵至增稠器,繼而由增稠器出料至離心機進行固液分離,得到結晶鹽固體,至包裝機進行包裝。經(jīng)測定:
(1)離心機分離出的晶體鹽含水量≦5%,出鹽標準符合 GB/T5462-2015《工業(yè)鹽》中的要求;
(2)蒸發(fā)冷凝液電導率≦300us/cm,符合甲方回用水要求;
(3)蒸發(fā)冷凝液中 Cl- 含量≦100mg/L,符合甲方回用水要求;
該化肥廠屬于煤化工企業(yè),在國家加大環(huán)保監(jiān)察力度的環(huán)境下,廢水零排放已經(jīng)是各化工廠的標準要求。本項目的濃鹽水蒸發(fā)結晶項目,是煤化工企業(yè)高鹽廢水采用管板結合的蒸發(fā)結晶工藝,不僅證明了管板結合的蒸發(fā)結晶工藝的成功,同時對整個廢水處理行業(yè)具有指導性作用。
化肥廠含鹽廢水處理案例實拍: